許昌304不銹鋼毛細(xì)管新聞
不銹鋼毛細(xì)管雖然不像膨脹閥那樣在一個較寬的范圍內(nèi)正常運行,但由于有一定程度的流量控制作用,靠自平衡效應(yīng),仍可使其工作性能達到令人滿意的效果.為充分發(fā)揮毛細(xì)管的優(yōu)勢,在設(shè)計用不銹鋼毛細(xì)管竹流的制冷系統(tǒng)時應(yīng)注意如下兒點:
1.在制冷循環(huán)的高壓側(cè)管路上不能存有制冷劑容易集聚的地方,也不能設(shè)置貯液器,以減少停機時制冷劑流向低壓側(cè),造成壓縮機啟動時發(fā)生“液擊”.
2.制冷劑的充注量應(yīng)盡量與蒸發(fā)容量相匹配。必要時可在壓縮機吸氣管路上加裝氣液分離器.
3.對初選不銹鋼毛細(xì)管進行試驗修正時,應(yīng)保證不銹鋼毛細(xì)管的管徑和長度與裝置的制冷能力相吻合,以保證裝置能達到規(guī)定的技術(shù)性能要求.
4. 不銹鋼毛細(xì)管內(nèi)徑必須均勻。其進日處應(yīng)設(shè)置干燥過濾器,防止水分和污物堵塞毛細(xì)管.
許昌304不銹鋼毛細(xì)管簡介
如果這一方案既能滿足盤管的質(zhì)量要求,又最大限度地降低各種成本費用、生產(chǎn)準(zhǔn)備周期,那么,它所形成的方案將是最佳方案。我們已經(jīng)知道,雖然拉彎成形成形此盤管是可行的,但不能形成盤管的下陷。所以盤管的下陷只能采用其他的方法成形。在材料分析中,我們知道,此材料在常溫下成形有一定難度,加之盤管的材料厚度為啄2.03mm,下陷深度1.5mm,尤其是拉彎成形后材料硬度增大,成形困難,貼胎度無法保證。經(jīng)查閱資料,該材料在冷成形后可以通過進行固溶熱處理消除內(nèi)應(yīng)力,使盤管容易成形,所以,我們可以利用將拉彎后的盤管進行固溶熱處理(溫度1052益依14)后再成形。2.2加工成形方案的初步確定,
綜合以上的分析、論證,可以得出以下結(jié)論:在充分考慮質(zhì)量、成本、周期三因素的前提下,針對此類盤管的最佳加工方案只能是:拉彎+固溶熱處理+成形下陷+手工敲修的復(fù)合成形。雖然從嚴(yán)格意義上說,這一加工方案是幾種加工方法的“大雜燴”,但它充分利用了公司內(nèi)部的設(shè)備資源。
許昌304不銹鋼毛細(xì)管知識
1、由于試驗條件的限制,本文沒有進行焊接溫度場的現(xiàn)場測試,在進行數(shù)值模擬計算時輸入的熱源參數(shù)是根據(jù)電焊機的電弧電壓、焊接電流等工藝參數(shù)進行理論計算而得到的。
2、本文只是針對2205雙相不銹鋼盤管平板TIG對接焊的形式進行了研究,以后還可以嘗試焊接結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜的T型焊、立焊、仰焊等多種形式,焊接種類由TIG焊擴展到二氧化碳?xì)獗Wo焊、埋弧焊等多種工藝,焊接變形的形式可以推廣到角變形、屈曲變形來做進一步研究。
3、在進行對雙相不銹鋼焊接收縮變形和最大殘佘應(yīng)力建立預(yù)測模型時,本文只考慮了板厚、電弧電壓、焊接電流、焊接速度這四個主要的影響因子。由于焊接過程的復(fù)雜性,其他對焊接應(yīng)力和變形的影響因素還需要進一步的研究比如焊接順序、墊板散熱條件等因素以確保預(yù)測模型的可靠性和準(zhǔn)確性。